東莞市卓鼎機(jī)械設(shè)備科技有限公司
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效益是企業(yè)生存的價值與基礎(chǔ),制造業(yè)節(jié)能降耗工作做到位,會取得顯著的實(shí)際成效。車身涂裝現(xiàn)場分部一直是公司的耗能大戶,分部能耗約占廠區(qū)總能耗的55%,占生產(chǎn)制造能耗的70%,故分部能耗使用情況一直備受關(guān)注,為了使分部能耗更優(yōu)化,本文對各工序能耗情況進(jìn)行系統(tǒng)分析,對目前存在的節(jié)拍浪費(fèi)、員工操作設(shè)備不便,以及管理不細(xì)化造成的現(xiàn)場能源浪費(fèi)情況,進(jìn)行全面梳理、改進(jìn)及固化管理,提高生產(chǎn)節(jié)拍,降低生產(chǎn)過程中的能源消耗。
全面梳理涂裝現(xiàn)場生產(chǎn)線各工序設(shè)備燃動力情況,逐工位進(jìn)行研究,尋找節(jié)能機(jī)會,分析思路為:(1)設(shè)備是否存在空載運(yùn)行情況;(2)設(shè)備是否存在運(yùn)行較慢造成操作者等待,延長節(jié)拍情況;(3)設(shè)備是否存在操作按鈕距離操作者工作區(qū)域較遠(yuǎn),不利于及時關(guān)機(jī)情況;(4)設(shè)備能否在保證質(zhì)量的前提下對工藝參數(shù)進(jìn)行合理調(diào)整,避免大馬拉小車,減少能源消耗量,提高生產(chǎn)節(jié)拍;(5)是否存在員工操作散漫,無規(guī)章制度要求的失控情況。尋找到節(jié)能機(jī)會后,每一項成立研討小組進(jìn)行改進(jìn),主要分為技改與管控兩方面,發(fā)現(xiàn)存在設(shè)備空載運(yùn)行、設(shè)備運(yùn)行較慢、操作按鈕距離較遠(yuǎn)、工藝?yán)速M(fèi)等方面9個節(jié)能機(jī)會,其中7項技改為主,管控為輔;2項管控為主,技改為輔。
前處理電泳共計7臺風(fēng)機(jī),脫脂送排風(fēng)機(jī)與磷化送排風(fēng)機(jī)(前處理加熱類啟動程序控制)、入口排風(fēng)機(jī)(前處理噴淋類啟動程序控制),電泳排風(fēng)機(jī)、水洗送風(fēng)機(jī)(電泳啟動程序控制)。
修改前處理加熱類、噴淋類自動啟動與電泳自動啟動程序,修改各風(fēng)機(jī)的啟動條件,原啟動條件為按下按鈕后,每間隔10s啟動1臺風(fēng)機(jī)。現(xiàn)在由一鍵啟動改為各風(fēng)機(jī)按照第1掛駕駛室位置以及槽液溫度進(jìn)行啟動:①入口排風(fēng)機(jī)在第1掛駕駛室到達(dá)小車上線時啟動前處理噴淋類設(shè)備時啟動,保持不變;②脫脂送風(fēng)機(jī)、脫脂排風(fēng)機(jī)在按下啟動按鈕后且當(dāng)槽液溫度升為40℃時啟動;③磷化送風(fēng)機(jī)、磷化排風(fēng)機(jī)在按下啟動按鈕后且當(dāng)槽液溫度升為35℃時啟動;④電泳排風(fēng)機(jī)在第1掛駕駛室到達(dá)純水洗時啟動電泳設(shè)備時啟動,保持不變;⑤水洗送風(fēng)機(jī)在第1掛駕駛室到達(dá)UF2(超濾2)時啟動。
該方案脫脂送排風(fēng)機(jī)、磷化送排風(fēng)機(jī)(功率均為7.5kW)每個生產(chǎn)日可減少開機(jī)時間1h,水洗送風(fēng)機(jī)(5.5kW)可減少開機(jī)時間15min,按年產(chǎn)250d,電費(fèi)按照0.75681元/kW計算,可節(jié)約5936元。
2016年現(xiàn)場自行設(shè)計了一套電泳打磨車頂吹塵裝置,在生產(chǎn)過程中對駕駛室頂部進(jìn)行自動吹塵,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。但是該裝置打開后一直吹掃壓縮空氣,而駕駛室與駕駛室之間存在距離,當(dāng)停線時則需要員工關(guān)閉開關(guān),操作不便且造成大量能源浪費(fèi)。
對該裝置進(jìn)行改造,增加整流電源提供24V直流電,使用光電開關(guān)感應(yīng)駕駛室位置使繼電器吸合控制電磁閥啟閉,從而實(shí)現(xiàn)駕駛室到達(dá)吹塵裝置底部時吹掃。同時將打磨線輸送帶運(yùn)行反饋信號連入該系統(tǒng),當(dāng)停線時,即便駕駛室在吹塵裝置底部,也不進(jìn)行吹掃。吹掃的2個必要條件是輸送帶運(yùn)行,駕駛室到位。
壓縮空氣壓力為0.6MPa,流速約為15m/s,孔半徑為10mm,共計8個孔,因此每小時可使用壓縮空氣15m/s×3.14×(10mm/1000×10mm/1000)×8×3600s=135.65m3,該方案可將吹掃時間由每個橇的4min變?yōu)?min56s,因此按照壓縮空氣單價0.15元/m3計算,每輛駕駛室可節(jié)約135.65m3/3600s×(2405-1765)/2×0.15=0.18元,按年產(chǎn)10萬輛計算,可節(jié)約費(fèi)用為1.8萬元。
發(fā)交積放鏈工位生產(chǎn)節(jié)拍為2.5min/車左右,總裝單班節(jié)拍為3min/車,面漆線綜合節(jié)拍為2.32min/車,該工位速度過慢會造成面漆線堵車,使設(shè)備空轉(zhuǎn),同時總裝開雙線后,節(jié)拍為2車3min,節(jié)拍低于總裝生產(chǎn),現(xiàn)場出現(xiàn)故障后補(bǔ)充庫存較慢,可能會影響總裝生產(chǎn)。
將上線積放鏈工位運(yùn)行步驟拆分,通過分析吊具與地面滾床連鎖,在保證安全的前提下找出可縮減時間的情況,具體改造方案如下:①提高升降機(jī)高速頻率:將變頻器高速運(yùn)行頻率由26Hz調(diào)整為40Hz,由于升降機(jī)下降減速開關(guān)與到位開關(guān)距離較近,如果再提高頻率,則會沖過位,因此最大為40Hz。②消除吊具到位后滾床運(yùn)行時間:修改PLC(控制程序)中的滑橇進(jìn)入條件。
改造后整個檢查精修線正常生產(chǎn)節(jié)拍由2.5min/車提高到2min/車以內(nèi),既為供應(yīng)總裝提供了保障,又為面漆節(jié)拍提升提供了鋪墊。
對整個面漆線設(shè)備進(jìn)行拆分,尋找面漆線生產(chǎn)瓶頸。依據(jù)漆前處理線綜合節(jié)拍、金屬粉機(jī)器人節(jié)拍、清漆機(jī)器人節(jié)拍、面漆烘干爐正常生產(chǎn)節(jié)拍、面漆烘干爐綜合出車節(jié)拍,參考油漆溫度窗口與面漆烘干爐爐溫曲線數(shù)據(jù),從爐溫曲線可以看出目前駕駛室升溫到工藝溫度需要的時間,對照油漆溫度窗口剛好滿足工藝要求的最低限值。
具體改造方案如下:①提高面漆烘干爐三區(qū)溫度:調(diào)整烘干爐主控柜溫限表參數(shù)與燃燒器點(diǎn)火PLC程序,將各區(qū)溫度由148~150℃調(diào)整到158~160℃;②調(diào)整機(jī)運(yùn)節(jié)拍:面漆烘干爐靠雙鏈輸送,提速時需要同步速度,工件升溫至工藝要求的140℃時間為13min,工件在140℃的保溫時間為20min,在強(qiáng)冷室的降溫時間為5min,每提高10℃烘烤時間大約能夠降低烘烤時間5min(因與烘干爐結(jié)構(gòu)有關(guān),需要通過爐溫測試儀實(shí)測,但要考慮過烘烤問題),因此可將面漆烘干雙鏈、前后交接滾床變頻器低速頻率提升5min/(13min+20min-5min)=17.9%,提升節(jié)拍的同時并保持同步。
調(diào)整后的溫度通過爐溫測試反映工件溫度與烘干時間完全能達(dá)到工藝要求,連續(xù)走正常駕駛室節(jié)拍實(shí)測由2min/車降為1.78min/車,綜合節(jié)拍為2min/車,單車縮短節(jié)拍為0.32min/車。根據(jù)表1,生產(chǎn)過程中面漆線與底漆線去除維持用能額外用電與天然氣后的費(fèi)用比例為2.43∶1。根據(jù)表2數(shù)據(jù)得出,生產(chǎn)時車間每分鐘去除維持用能額外用電和天然氣費(fèi)用為64.6元,計算得面漆線每分鐘去除維持用能額外用電和天然氣費(fèi)用為64.6元×2.43(/2.43+1)=45.77元,按年產(chǎn)10萬輛計算,則可節(jié)約45.77×0.32×100000=1464640元。
目前底漆線節(jié)拍瓶頸為脫脂、磷化、電泳時間、電泳烘干爐烘干時間,如能提高這部分節(jié)拍,可直接提升整條電泳線節(jié)拍,大大降低單車能耗。該項共分2小項:①脫脂、磷化、電泳時間壓縮:需要與輔料供應(yīng)商商討確定每個雙槽的最小運(yùn)行時間,實(shí)際測算目前的運(yùn)行時間,做出調(diào)整計劃后,改造單臺小車的運(yùn)行參數(shù),實(shí)際驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量后再調(diào)整其他小車,最后固化。②電泳烘干爐時間壓縮:查看電泳漆的溫度窗口,目前為170℃,烘干時間>20min,在溫度窗口中溫度可提升,而時間可以縮短,具體方案與面漆烘干爐壓縮時間方案一致。
經(jīng)過提溫提速,目前電泳節(jié)拍控制在1.8min/車,單車減少0.2min/車,現(xiàn)場電泳線正常生產(chǎn)過程中每分鐘消耗能源費(fèi)用為64.6×1(/2.43+1)=18.83元左右(電泳線每分鐘消耗能源費(fèi)用計算依據(jù)見表1、表2),按年產(chǎn)10萬輛計算,則可節(jié)約能源費(fèi)用為18.33元/輛×0.2min/輛×100000輛=376600元。
表1 生產(chǎn)過程中面漆線與底漆線去除維持用能額外用電與天然氣后的費(fèi)用比例
表2 項目實(shí)施前一年能源統(tǒng)計分析
涂裝現(xiàn)場分部生產(chǎn)模式為一橇兩車(即2臺同車型同顏色駕駛室放置在1個滑橇上生產(chǎn)),改進(jìn)前機(jī)器人自動噴涂編碼規(guī)則共有9種情況,具體如表3所示。當(dāng)生產(chǎn)中有某種車型數(shù)量為奇數(shù)情況時,需要單橇單車進(jìn)行面漆噴涂,生產(chǎn)效率降低50%,嚴(yán)重影響生產(chǎn)節(jié)拍,需要進(jìn)行改進(jìn)。
表3 改進(jìn)前機(jī)器人自動噴涂編碼規(guī)則
修改機(jī)器人自動噴涂PLC程序,通過增加一位編碼(option),在原有機(jī)器人編碼1~9的基礎(chǔ)上增加11~19編碼(Body編碼+10*option編碼為最終編碼),涵蓋了不同車型使用一個橇的生產(chǎn)模式。因部分訂單配置為玻璃鋼面罩(由外飾件廠家供應(yīng)),車身面漆時不需要噴涂金屬面罩,故需要增加機(jī)器人自動噴涂時無面罩噴涂程序編碼,改進(jìn)后機(jī)器人自動噴涂編碼規(guī)則共有18種情況。具體如表4所示。
表4 改進(jìn)后機(jī)器人自動噴涂編碼規(guī)則
針對上述機(jī)器人自動噴涂編碼規(guī)則,重新設(shè)計相應(yīng)機(jī)器人軌跡程序與噴涂表4參數(shù),使之實(shí)現(xiàn)自動切換噴涂,實(shí)現(xiàn)輸入編碼后機(jī)器人自動噴涂上述所有組合車型,確保面漆生產(chǎn)不再有單橇單車的情況,保證了生產(chǎn)節(jié)拍。
增加機(jī)器人自動噴涂時無面罩噴涂程序減少了油漆浪費(fèi),單車可減少5元/車左右,同時混橇生產(chǎn)避免一橇單車情況,減少空拍率,進(jìn)一步提高面漆綜合節(jié)拍,提高了涂裝現(xiàn)場分部產(chǎn)能。
經(jīng)過現(xiàn)場查看落實(shí),室內(nèi)照明燈部分位置會造成駕駛室反光影響人員對駕駛室進(jìn)行檢查以及照度高于要求等,因此存在能源浪費(fèi)情況。
對室體所有照明燈設(shè)置編號,將不需開啟的照明燈編制進(jìn)入現(xiàn)場精益生產(chǎn)管理規(guī)定,將白夜班均不需要開啟的照明燈在驗(yàn)證工藝條件后進(jìn)行拆除或斷電,并對員工進(jìn)行培訓(xùn),由設(shè)備管理員每周巡檢進(jìn)行監(jiān)督。
經(jīng)統(tǒng)計共關(guān)閉102盞燈,58W一盞,按年產(chǎn)250d,每天生產(chǎn)16h計算,可節(jié)約能源費(fèi)用為17909元。
前處理預(yù)脫脂、脫脂、磷化槽需要熱水升溫到工藝要求,但生產(chǎn)結(jié)束時發(fā)現(xiàn)槽液溫度長時間在工藝溫度以上,存在能源浪費(fèi)。且氣溫不同,前處理槽液的降溫速度不同,只要保證駕駛室到位時溫度在工藝范圍之內(nèi)即可。
摸索前處理槽液的升溫時間與降溫速度,縮短鍋爐開機(jī)運(yùn)行時間,提前關(guān)閉鍋爐時間。驗(yàn)證完畢后,修改鍋爐啟停方式管理規(guī)定,同時在前處理PLC程序中限定保護(hù),當(dāng)鍋爐房循環(huán)水溫度降到槽液溫度以下時,關(guān)閉板式換熱器的進(jìn)水閥門。
經(jīng)過驗(yàn)證,鍋爐可延后開啟20min(2臺鍋爐),提前關(guān)閉30min(1臺鍋爐),每天可減少鍋爐開啟時間為70min,鍋爐每小時消耗天然氣量為100m3/h左右,按年產(chǎn)250d計算,天然氣費(fèi)用按3.153元/m3計算,每年可節(jié)約能耗費(fèi)用為91962.5元。
冬季長時間不生產(chǎn)時,需要開啟鍋爐為四號空調(diào)(輸調(diào)漆間)和溫控間保溫,目前設(shè)定為85℃,而四號空調(diào)設(shè)置溫度為22~30℃,不需要高溫的熱水保溫。
研究循環(huán)水相應(yīng)適宜調(diào)控輸調(diào)漆間與溫控間的溫度,找到適宜溫度后修改鍋爐啟停方式管理規(guī)定,設(shè)定開啟模式,在該狀態(tài)下水溫設(shè)置為30℃。在保證設(shè)備正常運(yùn)行的基礎(chǔ)上降低了熱水溫度,減少了能源消耗。
本文通過技改將生產(chǎn)設(shè)備改為自動控制啟停、消除生產(chǎn)節(jié)拍瓶頸、減少升溫設(shè)備等改進(jìn)措施為企業(yè)每年在能耗上減少約200萬元。綜上所述車身涂裝生產(chǎn)線節(jié)能優(yōu)化工作需持續(xù)、有效、重點(diǎn)地進(jìn)行,不斷為企業(yè)在行業(yè)內(nèi)站穩(wěn)腳跟奠定基礎(chǔ)。